解放发动机事业部 千里携手攻关,实现降本60万元~
转载 2020-03-09 08:41 锡柴 来源:锡柴降本是企业提升效益的利器
一汽解放发动机事业部员工
以干毛巾中也要拧出水的精神
在本职岗位中挖潜降本
取得了丰硕的经济效益
今天要讲述的是机工车间与
地处长春的运动件部千里携手攻关
创下可观经济效益的故事
● 跨地联合攻关 单台降本60万●
春节复工后
事业部重点项目销项评审如期召开
机工车间和运动件部联合攻关项目
《LANDIS磨床静压主轴国产化
研制项目》顺利通过评审
这是锡柴工厂首次成功尝试的进口机备件
国产化自制跨地区合作项目
不仅成功实现降本60万元/支
且为跨地区开展项目攻关合作
提供了有益借鉴
● 进口主轴损坏 自制破解难题 ●
LANDIS磨床是运动件部机加工线的关键设备
而砂轮静压主轴是LANDIS磨床
精度保证的关键部件
此次LANDIS磨床主轴损坏后
运动件部非常着急
因为如果让进口设备厂家来更换
不仅时间长,而且费用需要70万元
抱着试试看的心理
运动件部联系了机工车间
虽然从未尝试过此类主轴的国产化自制
但机工车间还是毫不犹豫承担了起来
成立了以工艺主管冒维建为负责人的项目组
项目组通过自学相关资料
分析研究使用性能要求
结合旧件实物测绘数据等方式
相继解决了制造无原图
精度要求高、整体检测难等难题
LANDIS磨床静压主轴轴承静压腔
分隔成4、5等分的同心圆
传统铣削加工根本无法加工
项目成员凭借丰富的实践经验
大胆提出了电脉冲加工工艺
一举解决内腔加工精度不易保证的加工难题
静压主轴中的芯轴既需去重校动平衡
又要保证直线度必须控制在2um以内
为此,项目小组将质量风险前移
采用预留微量磨削余量
校动平衡后再精磨的方式
在满足主轴动平衡的同时
保证芯轴直线度要求
● 自制一次成功 质量有效保证●
长春与无锡
两地相隔千里
为保证国产化研制一次性成功
运动件部提前建立了
由液压站和控制柜组成的测试台
配合完成了主轴上机使用前的各项参数检测
与此同时
为确保主轴运输过程的精度
项目组自主设计了主轴运输专用箱
为尽可能降低运费
项目组使用无锡至长春的专用物流
辛勤的努力换来了成功的喜悦
机工车间派员与运动件部人员一起安装调试
自制静压主轴安装一次性成功
目前,该主轴已在LANDIS磨床运行5个月
生产出的产品件件合格
都说事业部是一个大家庭
事实的确如此
LANDIS磨床静压主轴国产化研制项目的成功
见证了兄弟齐心
其利断金的道理
奏响了千里携手攻关
实现降本增效的凯歌