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解放发动机事业部 千里携手攻关,实现降本60万元~

转载 2020-03-09 08:41 锡柴 来源:锡柴
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂

降本是企业提升效益的利器

一汽解放发动机事业部员工

以干毛巾中也要拧出水的精神

在本职岗位中挖潜降本

取得了丰硕的经济效益

今天要讲述的是机工车间与

地处长春的运动件部千里携手攻关

创下可观经济效益的故事

● 跨地联合攻关  单台降本60万

春节复工后

事业部重点项目销项评审如期召开

机工车间和运动件部联合攻关项目

《LANDIS磨床静压主轴国产化

研制项目》顺利通过评审

这是锡柴工厂首次成功尝试的进口机备件

国产化自制跨地区合作项目

不仅成功实现降本60万元/支

且为跨地区开展项目攻关合作

提供了有益借鉴

● 进口主轴损坏   自制破解难题 

LANDIS磨床是运动件部机加工线的关键设备

而砂轮静压主轴是LANDIS磨床

精度保证的关键部件

此次LANDIS磨床主轴损坏后

运动件部非常着急

因为如果让进口设备厂家来更换

不仅时间长,而且费用需要70万元

抱着试试看的心理

运动件部联系了机工车间

虽然从未尝试过此类主轴的国产化自制

但机工车间还是毫不犹豫承担了起来

成立了以工艺主管冒维建为负责人的项目组

项目组通过自学相关资料

分析研究使用性能要求

结合旧件实物测绘数据等方式

相继解决了制造无原图

精度要求高、整体检测难等难题

LANDIS磨床静压主轴轴承静压腔

分隔成4、5等分的同心圆

传统铣削加工根本无法加工

项目成员凭借丰富的实践经验

大胆提出了电脉冲加工工艺

一举解决内腔加工精度不易保证的加工难题

静压主轴中的芯轴既需去重校动平衡

又要保证直线度必须控制在2um以内

为此,项目小组将质量风险前移

采用预留微量磨削余量

校动平衡后再精磨的方式

在满足主轴动平衡的同时

保证芯轴直线度要求

● 自制一次成功  质量有效保证

长春与无锡

两地相隔千里

为保证国产化研制一次性成功

运动件部提前建立了

由液压站和控制柜组成的测试台

配合完成了主轴上机使用前的各项参数检测

与此同时

为确保主轴运输过程的精度

项目组自主设计了主轴运输专用箱

为尽可能降低运费

项目组使用无锡至长春的专用物流

辛勤的努力换来了成功的喜悦

机工车间派员与运动件部人员一起安装调试

自制静压主轴安装一次性成功

目前,该主轴已在LANDIS磨床运行5个月

生产出的产品件件合格

都说事业部是一个大家庭

事实的确如此

LANDIS磨床静压主轴国产化研制项目的成功

见证了兄弟齐心

其利断金的道理

奏响了千里携手攻关

实现降本增效的凯歌

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